
精元硫化機(jī)液壓站變頻改造
應(yīng)用領(lǐng)域:
輪胎橡膠行業(yè)
關(guān)鍵詞:
變頻器應(yīng)用案例,變頻器解決方案
相關(guān)產(chǎn)品:
項(xiàng)目名稱:佳通合肥工廠B廠硫化車間精元硫化機(jī)F01-F05液壓站。
改造緣由:硫化機(jī)液壓站因工作頻繁起停,導(dǎo)致接觸器(軟啟動(dòng))頻繁損毀,電機(jī)月均燒毀3臺(tái);同時(shí)機(jī)械沖擊和噪聲都較大,機(jī)械配件壽命相對(duì)減少,維護(hù)成本較高;節(jié)能減排。
改造方法:用新時(shí)達(dá)ME500-4T 0037變頻器替換接觸器方案。
改造原理:變頻器的軟啟軟停,閉環(huán)反饋控制,減少電機(jī)空轉(zhuǎn)耗能。
改造時(shí)間:2小時(shí)。
投入運(yùn)行:2014年5月15日。
改造過(guò)程
保持原控制系統(tǒng)電路不變,將硫化機(jī)液壓站的接觸器替換成變頻器,系統(tǒng)PLC給定的啟停信號(hào)直接接到變頻器控制變頻器啟停(省去中間繼電器),同時(shí)把液壓站的壓力信號(hào)接到變頻器模擬量的端口,做成壓力信號(hào)反饋閉環(huán)控制,通過(guò)壓力信號(hào)控制變頻器的轉(zhuǎn)速。
工作過(guò)程
PLC發(fā)出啟動(dòng)信號(hào)后,變頻器啟動(dòng),液壓站壓力迅速上升達(dá)到設(shè)定值,給液壓裝置提供液壓開(kāi)?;蚝夏?dòng)力;當(dāng)開(kāi)模合模動(dòng)作完成后,壓力傳感器電壓(也可以是電流)輸出減少,變頻器頻率降低到低頻狀態(tài),電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn),此時(shí)液壓站壓力保持在設(shè)定值;當(dāng)液壓裝置開(kāi)始動(dòng)作時(shí),液壓站流量增大壓力降低,壓力傳感器電壓(或電流)輸出增大,變頻器頻率迅速增加至額度頻率,電機(jī)快速運(yùn)轉(zhuǎn),給液壓站提供所需壓力;如此反復(fù),當(dāng)一個(gè)周期結(jié)束后PLC給出停止信號(hào)時(shí),變頻器停止,處于待機(jī)狀態(tài),等待下一個(gè)工作周期開(kāi)始。
改造效果
1)性能穩(wěn)定可靠。投入運(yùn)行以來(lái),變頻器一直穩(wěn)定工作。在夏季,硫化機(jī)液壓站工作環(huán)境溫度接近50℃,ME500突破了常規(guī)變頻器在高溫、粉塵環(huán)境不能正常工作的瓶頸,無(wú)任何故障發(fā)生,從而確保了生產(chǎn)的連續(xù)不間斷,提高產(chǎn)量。
2)維護(hù)成本降低。因變頻器工作穩(wěn)定可靠,生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)故障停機(jī)及器件損壞,故無(wú)需停機(jī)更換損毀的接觸器(或軟啟動(dòng))及其他備品備件,僅在停機(jī)檢修時(shí)對(duì)變頻進(jìn)行除塵、緊固螺絲等常規(guī)保養(yǎng)工作,節(jié)約人力資源及備件費(fèi)用,同時(shí)保證生產(chǎn)的連續(xù)性,提高產(chǎn)量。
3)降低沖擊,延長(zhǎng)機(jī)械配件和電機(jī)使用壽命,減少備品備件等采購(gòu)成本。設(shè)備頻繁的直接啟動(dòng)或停止都會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)大機(jī)械沖擊,造成機(jī)械配件的損耗過(guò)快甚至損壞,電機(jī)也會(huì)因6-10倍啟動(dòng)電流沖擊,造成線圈老化進(jìn)而壽命縮短、燒毀,而變頻器軟起和軟停的功能,就能保證設(shè)備在啟停的過(guò)程中工作平穩(wěn),而當(dāng)液壓站在無(wú)液壓輸出時(shí),變頻低頻工作狀態(tài)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)也降低了設(shè)備機(jī)械磨損等,從而做到了降低機(jī)械沖擊,延長(zhǎng)機(jī)械配件和電機(jī)使用壽命、減少備品備件的采購(gòu)成本等。
4)節(jié)能。在設(shè)備改造之前,對(duì)該液壓站裝電表統(tǒng)計(jì)計(jì)算單條輪胎的電能成本;根據(jù)電表計(jì)量電能成本統(tǒng)計(jì)可以看出,使用變頻器還有很大的節(jié)能空間:
表1 精元液壓硫化機(jī)與HF硫化機(jī)電能單耗比較
注:
① 精元硫化機(jī)F01-F05泵站啟用37kW及22kW電機(jī)各1臺(tái)。
② 安裝的單相電能表約有0.02kWh的初始值,造成第1次值較大。
③ 計(jì)算消耗電能數(shù)值:?jiǎn)蜗嚯娔鼙碜x值×3×20(100:5互感器)。
由表1統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以算出精元液壓硫化機(jī)F01-F05在未改造前每條胎平均電能消耗為:
H單耗=(0.364+0.293+0.293+0.284)÷4 = 0.3085元
表2 精元液壓硫化機(jī)電能單耗比較
注:
① 精元硫化機(jī)F01-F05泵站啟用37kW及22kW電機(jī)各1臺(tái)。
② 安裝的單相電能表約有0.02kWh的初始值,造成第1次值較大。
③ 計(jì)算消耗電能數(shù)值:?jiǎn)蜗嚯娔鼙碜x值×3×20(100:5互感器)。
根據(jù)表2統(tǒng)計(jì),變頻改造后每條胎的電能消耗為:H單耗 = 0.19 元
即:生產(chǎn)每條輪胎節(jié)省 S單省 = 0.3085 – 0.19 = 0.1185 元
每天生產(chǎn)輪胎數(shù)量為: 天產(chǎn)量 = C產(chǎn)量 × B班次 = 300 × 3= 900 條
每月節(jié)省 S月 = S單省 × 天產(chǎn)量 × 月天數(shù)= 0.1185 × 900 × 30= 3199.5元
1年按照300天連續(xù)生產(chǎn)時(shí)間,1天3班,每班產(chǎn)量300條胎,即,1年內(nèi)節(jié)省電費(fèi)即可收回改造費(fèi)用。
改造結(jié)論
改造后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,控制準(zhǔn)確平穩(wěn),節(jié)能效果明顯,維護(hù)成本及設(shè)備噪聲明顯降低,建議該硫化機(jī)液壓站全部進(jìn)行變頻改造。
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